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针对复合坯轧制厚度100 mm的Q235C钢板折弯开裂原因进行了分析。通过对试样进行夹杂物、成分和低倍分析,发现铸坯[O]含量偏高,成分偏析较大,低倍偏析严重。由于铸坯内部质量差,轧制后内部存在微裂纹,使用过程中应力不均,裂纹进一步扩展,加之厚度较大,最终导致钢板折弯开裂。通过控制合适的过热度,提高铸坯内部质量,避免成分偏差较大的钢种进行连浇生产,可以防止厚规格钢板折弯开裂。
针对翻车机空车调车机牵引钩头装置及其自动控制系统存在的缺陷,将自动钩车装置应用到空车调车机系统中,通过PLC自动控制系统进行控制,以提高空车调车机安全运行的可靠性,解决了空车调车机牵引钩头频繁撞击的问题。
通过确定合适的化学成分,采用铁水脱硫预处理→120 t顶底复吹转炉熔炼→RH真空脱气处理→LF精炼处理→ 1500热连轧→酸洗→1500单机架冷轧→退火及平整→入库的工艺流程,开发生产了LGHS药芯焊丝专用冷轧带钢。质量 分析表明,成品带钢屈服强度204 MPa,抗拉强度326 MPa,屈强比0.62,A50 46.2%,n值0.24,r值1.55,完全满足用户要求,实 现了批量生产。
统计表明,A36高强船板钢力学性能富余量较大,为降低生产成本,对成分及工艺进行优化,降Nb(0.010%)、微调Mn(0.07%),降低钢板终轧温度(10~30 ℃)和返红温度上限(20 ℃),实际生产表明,工艺参数控制稳定,船板性能全部合格,吨钢降低成本29.5元。
济钢1#1750 m3高炉采取改善现有原燃料管理、完善炉况管理机制、合理优化现有技术、降低生铁含硅等措施,实现稳定高效低耗生产,高炉利用系数由2015年2.4 t/(m3·d)提高到2016年的2.855 t/(m3·d),燃料比由2015年的540 kg/t降低到2016年的520 kg/t。
使用Fluent软件对青钢KR搅拌脱硫进行数值模拟,分析搅拌头插入深度和直径对铁水罐内流场和颗粒分布的影响。结果表明,插入深度不宜过浅和过深,否则影响到流场的整体速度分布和颗粒的均匀分布,以750~900 mm较为适宜。搅拌头直径过小,流场速度低,颗粒不能分散或者不能完全分散,过大混合效果提升有限,也会使颗粒分散不均匀,增加耐火材料和动力消耗,顶部直径保持在1 180~1 280 mm比较合适。
山钢股份莱芜分公司焦化厂6#焦炉使用焦炉煤气加热,分析认为,空气过剩系数、加热换向间隔时间、加热温度等影响烟气中氮氧化物浓度,通过热工调节,缩小风门降低机焦两侧空气过剩系数至1.12、1.08,换向时间由30 min调整到20min,标准温度由1 245/1 295 ℃降至1 235/1 285 ℃,氮氧化物浓度由612 mg/m3逐渐降低至440 mg/m3,实现了达标排放。但在结焦时间较短,标...
针对炼钢厂钢水过程温降大、钢包烘烤效果差、钢包包龄低等问题,通过采用全程加盖,优化烘烤器设计,提高烘烤效果,优化钢包耐材设计,实行有效的热补偿制度等措施,钢包保温效果明显改善,增加了钢包耐材的热震稳定性,耐材寿命明显体高,钢包小修包龄提高到75炉次,中修包龄提高到125炉以上,吨钢综合成本降低16.95元。
利用有效的智能化和信息化管理手段,济钢对热轧钢卷的入库、天车的作业调度、装车出库等过程进行全面跟踪, 实现热轧库房的精细化管理,年降人工成本240万元。另外,智能化管控技术运用于高炉供水系统,建立实时的高炉供水管 网集中管控平台,实施后每年的效益合计370万元。
根据中间包原型按照1∶2的比例制作中间包模型,利用们“刺激—响应”试验技术,以饱和KCl溶液为示综剂,将信号绘成RTD曲线。结合正交分析法对各影响因素进行分析,根据修正混合理论模型,得到中间包内死区体积比例,示综剂滞止时间等参数。结果表明,优化后无论塞棒工况还是定径水口工况,死区比例都远小于稳流器与挡坝配合控流情况,最优控流方案为:新挡渣墙100 mm导流孔、左右偏角24°、上扬30 mm+2#中...
采用连铸坯真空焊接复合轧制技术,通过成分、加热、轧制及热处理工艺设计,以及高温低速大压下工艺、轧后钢板缓冷、正火处理等手段,成功研发了150~200 mm欧标S355J2+N特厚结构钢板,其批量生产特厚钢板的各项性能优良,内部质量良好,各性能优于欧标EN 10025-2:2004各项要求,满足了用户的需求。
针对混匀料中TFe和SiO2稳定率低的问题,分析认为,主要原因是给料及除尘灰下料不稳定以及矿粉错取、混堆等。优化改造圆盘给料机,改变除尘灰加水方式等,提高给料及除尘灰下料的稳定性,同时规范料场矿粉库存管理、制定奖罚措施等。改进后,σTFe 平均由 0.592 下降到 0.308,σSiO2由 0.517 下降到 0.346;w(TFe)±0.4%稳定率由 35.642%提高到82.339%,w(S...
结合特厚钢板生产实践,对复合轧制过程中毛宽尺寸控制情况进行了统计分析,发现侧边鼓形是影响最终成品尺寸和质量的关键。通过采取提高加热出炉温度,降低轧制速度和轧制加速度,增大粗轧道次压下率等优化改进措施,钢板单侧边鼓形由35~50 mm降至15~30 mm,综合成材率提高了约2%。
为降低原料成本,选用ASC砖、滑板砖、刚玉类浇注料再生料,部分替代或全替代原有88级矾土颗粒、棕刚玉颗粒以及部分细粉试验生产铁沟浇注料,分析了再生料对浇注料施工性能及各项理化性能的影响。结果表明,再生料替代原料,加水量有所增加,但满足施工要求;常温强度下降,但仍远远超出标准要求;对显气孔率、体积密度有一定影响,但不影响浇注料的抗渣侵蚀性能。再生料替代量在17%~27%,浇注料的各项性能仍满足使用要...
结合中天钢铁第三炼钢厂帘线钢LX72A生产实际,通过控制铁水[Si]、[Ti]等含量和实施转炉“双渣留渣”冶炼技术,实现了转炉出钢高拉碳、低[P]和低[Ti]的要求,减少了脱氧产物和Ti夹杂物。调整精炼渣系碱度和优化中间包流场,使盘条夹杂物达到CaO-Al2O3-SiO2系相图塑性化控制目标,铸坯夹杂物尺寸由最大48 μm降低到20 μm以内。

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